水泵的基座是用舊鏟桿改裝成的雪橇式平臺(tái),為的是經(jīng)常移動(dòng)時(shí)拖拽方便,在雪撬平臺(tái)的4個(gè)角處安裝4臺(tái)16t油壓機(jī),利用其來(lái)調(diào)整水泵的升降和平穩(wěn)。壓機(jī)下面用枕木作墊襯,在大溝內(nèi)積水上漲時(shí),可迅速將水泵基座升高,保證漲水時(shí)水泵的抽水不受影響。在水泵基座升高時(shí),與泵體相連的抽水管到對(duì)泵體的抬高有影響,可在泵體兩頭與抽水管連接處各加一節(jié)中φ219 mm軟管,用法蘭盤(pán)連接,保證了管道有足夠的自由傾斜度。
改進(jìn)后的效果通過(guò)對(duì)溝排水設(shè)施一水泵的改進(jìn),當(dāng)溝內(nèi)雨水上漲時(shí),不必拆卸水泵,不中斷抽水,保證了1460溝及時(shí)排水,這樣有利于洪水的及時(shí)排放。同時(shí)也避免了電鏟在下大雨時(shí),必須往坡道高處開(kāi)車(chē)防洪的弊端,確保了設(shè)備的生產(chǎn)效率。故障現(xiàn)象我單位有一臺(tái)雙吸清水離心泵采用填料密封,長(zhǎng)期漏水嚴(yán)重(向外呈飛濺狀態(tài)),原以為是填料磨損,但新?lián)Q的填料一周左右就被磨成粉沫狀,仍舊起不到密封作用,嚴(yán)重影響了該泵的運(yùn)行狀況。
原因分析盤(pán)根漏水的原因應(yīng)為填料壓蓋未上緊,盤(pán)根被磨成粉沫狀的原因?yàn)樘盍蠅荷w壓得太緊,導(dǎo)致填料緊緊包在軸套上加大了摩擦,而盤(pán)根新?lián)Q后是能間歇漏水的,并且這兩種現(xiàn)象產(chǎn)生的原因是矛盾的。于是排除了因填料壓蓋的松緊導(dǎo)致故障產(chǎn)生的可能性。那么還有一種可能是水封環(huán)安裝位置不準(zhǔn)確,水封環(huán)上的孔未對(duì)準(zhǔn)水封管口,高壓水不能進(jìn)入填料室就起不到潤(rùn)滑和冷卻的作用而加速了填料的磨損?在排除了所有可能性后,想到此種現(xiàn)象的產(chǎn)生是偶然發(fā)生于這臺(tái)泵的,而別的泵若有填料函發(fā)生故障時(shí),運(yùn)用以上判別方法能很快找到原因,即:
(1)當(dāng)該泵在啟動(dòng)或處于變工況運(yùn)行時(shí),將會(huì)出現(xiàn)較大的竄動(dòng)或徑向跳動(dòng),轉(zhuǎn)子的竄動(dòng)或跳動(dòng)對(duì)盤(pán)根有極大的破壞性,會(huì)在短時(shí)間里拉壞盤(pán)根;
(2)若它處于變工況運(yùn)行時(shí),實(shí)際揚(yáng)程就會(huì)大于額定揚(yáng)程,高揚(yáng)程的水通過(guò)水封管進(jìn)入水封環(huán)作用在填料上,加速了填料的磨損,也就造成了泄漏量增大,時(shí)間稍長(zhǎng)填料磨損到一定程度就逐漸變成了粉沫狀。
解決措施竄軸的治理方法采用推力軸承替換原有油封環(huán),并使推力軸承緊靠軸瓦,用一段與軸套徑向尺寸相同的鋼管套在轉(zhuǎn)子軸套與推力軸承之間,實(shí)現(xiàn)對(duì)轉(zhuǎn)子軸向限位。
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